“这地咋这么硬,打不下去啊!”在江苏仪征液化天然气码头水域,金祥3号打桩船30吨巨锤打在桩上,“嘭嘭”声搅扰着项目现场负责人王金龙的心绪。
二航局承建的仪征液化天然气码头是1座5万吨级泊位,建成后将为过境船舶提供液化气加注服务码头需打设PHC管桩350根,管桩长45米左右然而,沉桩第一步就愁坏了王金龙这位经验丰富的“老法师”“再加大油门试一试。
”王金龙吩咐道可一锤下去,桩身纹丝不动,之前预计1000锤内就能收工,实际却打了3500多锤考虑到码头前期地质勘探仅对5根桩进行随机抽测,首根桩结束后,项目开展补充勘测,发现该片水域地质非常复杂,十分罕见,江底大部分区域分布着2至8米厚的粉砂和砾石。
“这就AAC是行业里说的‘生铁地’,”王金龙解释道,“‘生铁地’的砂石潮湿,受到打击后管桩周围的砂石被挤压得很密实,硬度近似于铁,桩顶部和侧身受到的阻力就会成倍放大”摸准“病因”后,项目团队开始找寻“良方”“要不把PHC管桩全部换成钢管桩吧?”技术员张勇提议,可随即被团队其他成员否定:“钢管桩跟PHC管桩使用寿命都是50年,虽然钢管桩更耐打,但是工程造价将近翻一番,而且临时调换将打乱施工计划。
”大家各执一词的情景引发了王金龙关于“散沙”的联想,他抛出思路:“砂石层耐打压,但是粘性差,我们可以改变沉桩工艺,用高压水去冲刷,直接击穿砂石层”王金龙继续解释:“如果用铁锤蛮力敲打铁棍,长时间下来,桩头、桩锤的损耗AAC都难以估量。
水击法就像‘先遣兵’,能为桩基开辟一条阻力最小的通道,以最低的成本实现最大的效益”
获得大家的一致认可后,项目即刻利用BIM(建筑信息模型)开始模拟演算,发现由于码头管桩中空,高压水钢管从PHC管桩内部穿过,水冲桩的成孔孔径比桩身要大不少,后续沉桩过程中极易出现偏位针对水流不稳的情况,项目船员在桩底用简易木塞固定高压水钢管,再将桩降至离江底泥沙10厘米左右处。
此时,居于管桩中心位置的钢管喷射高压水冲刷砂石,留下深坑“先遣兵”高压水钢管回撤后,管桩只要锤打800下就能到达指定位置“一排桩结束后,项目还会及时用长槽钢固定桩基,防止桩身整体移位”王金龙补充道,“现在完成1根桩基只用半个多小AAC时,比原先快了7倍以上。
”经第三方检测,沉打后管桩桩身的完整性和承载力结果皆为优“沉桩效率提升后,项目节点目标可以比业主原定的至少提前半个月,我有这个信心”王金龙说来源交通建设报二航局欢迎转载 注明出处点击图片回顾精彩内容
“等不得”说要“再等等”